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    廠修客車涂裝質量提升工藝研究

    所屬分類:建筑論文 閱讀次 時間:2020-04-25 14:46

    本文摘要:摘要:為了提高鐵路客車的外觀品質,提升乘客乘車的舒適度和滿意度.提出了改善廠修客車側墻平面度的課題。經過調研和相關試驗,對車體的表面處理、涂裝修飾進行有效飭工藝改善,從而提高了車體平面度,也大大提升了鐵路客車的外觀品質。 關鍵詞:廠修客車;涂

      摘要:為了提高鐵路客車的外觀品質,提升乘客乘車的舒適度和滿意度.提出了改善廠修客車側墻平面度的課題。經過調研和相關試驗,對車體的表面處理、涂裝修飾進行有效飭工藝改善,從而提高了車體平面度,也大大提升了鐵路客車的外觀品質。

      關鍵詞:廠修客車;涂裝質量;涂裝工藝;噴砂;膩子厚度

    鐵道運營技術

      1廠修客車現狀

      目前,對于新造客車,要求執行TB/T2879.5《鐵路機車車輛保養涂料及涂裝第5部分:客車和牽引動力車的防護和涂裝技術條件》,但對廠修客車車體外觀品質尚無統一標準,對于車體噴砂、涂裝沒有具體的技術規范,尤其對拋丸后的變形沒有具體的要求,對涂裝后的車體平面度也沒有驗收標準。目前的鐵路廠修客車由于經過長期的運用,客車側面蒙皮表面的涂料發生多處剝落和隆起,且有多處出現較為嚴重的腐蝕現象,尤其是發電車、行李車和餐車等功能性車輛;在進行第3、第4次修程的車輛尤為突出。

      2側墻外觀質量問題原因分析

      2.1廠修車客觀條件的影響

      (1)部分高修程的客車車體經多次廠修后,金屬板材變形嚴重;(2)側墻板的原設計厚度一般為2.0~2.5mm,拋丸后極易出現波浪式變形;(3)客車在新造成時,一般采用底漆、膩子、中涂和面漆復合涂層工藝,導致在后期的客車檢修時,去除前期附著力相當好的部分涂層,都是釆用強烈的機械拋丸,極易使基板出現應力性變形。

      2.2涂裝前處理工藝方法的影響

      為了高效地去除修理車車體的舊涂層和腐蝕銹跡,采用機械拋丸除銹,施工時的遷車(拋丸作業時,車輛行進)速度拋投角度、拋投速度、丸粒大小等因素均對墻板變形產生影響。

      2.3涂裝工藝方法的影響

      鐵路客車碳鋼車體防腐涂裝采用:前處理、底漆、膩子、中涂和面漆等復合涂層。這中間對外墻平整度影響最大的就是膩子涂刮這一道工序,而外墻膩子涂裝工具的選擇、員工操作技能及膩子涂刮的遍數等均會直接影響到墻板的平面度。因此,修理客車墻板平整度的提升,應改善拋丸除銹設備施工的相關參數、選擇合適的膩子涂裝工具、提升涂裝員工的操作技能及增加膩子涂刮的遍數等,全面提升修理客車墻板平面度。

      3提高車體外觀質量的工藝措施

      3.1涂裝前處理工藝的基本要求、試驗和改進

      3.1.1涂裝前處理工藝的基本要求(1)涂裝前處理應符合GB/T8923.1的要求,應確;灞砻孢_到Sa2的要求。(2)涂裝前處理后,表面應達到3mm/m2的平面度要求。(3)有效控制機械拋丸作業可能產生的沖擊性變形和應力性變形。

      3.12涂裝前處理的工藝試驗

      拋丸影響金屬板材內應力大小的主要因素有:遷車的速度、拋頭轉速、拋射角度、丸粒大小及拋丸頻率等。為了定量分析拋丸作業對金屬板材變形所產生的影響,做了如下試驗⑴。

      (1)不同遷車速度試驗。拋丸作業時的遷車速度對車體蒙皮平面度的影響?梢钥闯鲞w車速度慢、拋丸時間長,單位面積的墻板接受拋丸丸粒沖擊量大,墻板變形嚴重,尤其是第2遍之后更為明顯;但遷車速度快,噴砂效率低下。通過實踐,選取3.5~4.5m/min的遷車速度較為適宜⑵。

      (2)不同入射角度噴砂試驗。采用人工噴砂模擬機械拋丸,在相同的車況、相同的丸粒、相同的距離及相同的面積條件下,噴砂采用不同入射角(15。45。90。),測量的平面度結果。傾斜角度為90。的噴砂,時間短、效率高,但是墻板變形嚴重;傾斜角度為15。的噴砂,不但時間長、效率慢,而且隨著噴砂時間的延長,增加了丸粒對墻板的沖擊時間,也造成了墻板較為嚴重的變形;傾斜角度為45。的噴砂,從工作效率到施工效果比較滿意。因此,根據各種噴砂的時間、平面度、噴砂效率等方面綜合比較,選取30。~40。較為適宜。

      (3)粗噴與精噴結合試驗。對車體進行噴砂處理,既要高效去除舊涂層或銹蝕面,又要最大限度地控制對金屬板材基體的沖擊變形,這就需要對涂層厚薄不均的車體進行有針對性的噴砂處理。即先根據修理車體外墻舊涂層狀況進行綜合分析,先采用3.5-4.5m/min的遷車速度對外墻拋丸粗打砂,去除舊涂層裸露金屬基板40%,然后,對局部較厚粗打砂沒有去除的涂層,選取入射角度為30°-40°精細人工噴砂處理,徹底去除舊涂層和銹蝕,采用這種粗打砂與精細噴砂相結合的方式,形成了變形量影響最小和效率最高的作業模式,可以實現精準噴砂,有效改善基板的平面度⑶。

      3.2涂裝工藝的基本要求、試驗和改進

      3.2.1涂裝工藝的基本要求涂裝作業應符合GB/T2879.5和GB/T2879.6標準的相關規定。

      3.2.2涂裝工藝試驗

      (1)膩子涂刮工具的選擇。選取幾種不同尺寸的膩子刮刀進行涂刮試驗,用1000mm和600mm的刮具涂刮膩子,對墻板凹陷填平效果比較理想。

      (2)不同膩子厚度試驗。膩子涂刮的厚度增加可以提高墻板的平面度,但膩子太厚會增加開裂脫落的風險。為了有效規避這個風險,選用2.5mm的耐候鋼板,分別做了3mm、5mm、8mmJOmm等不同膩子厚度的樣板試驗,利用這些樣板做了涂膜的耐鹽水性、柔韌性、耐沖擊性和附著力等試驗,得出膩子涂刮的厚度平均不能超過3mm,最厚不能超過5mm。

      (3)膩子涂刮試驗。膩子刮涂之前,必須用1m規格的直尺進行平面度測量,經過調平后鋼結構墻板蒙皮平面凹陷度,平均不得超過3mm,最大凹陷度不能超過5mm,超出這個平面度應退回前道工序處理,符合要求方可進行膩子涂刮。

      膩子涂刮工藝性試驗為:先用速干膩子對局部凹陷較大的部位修補,干燥打磨后用1000mm規格的鋁合金刮刀沿著縱橫2個方向進行交叉2次刮涂;隨后用600mm規格的雙柄刮刀沿著縱面、橫面方向進行交叉4遍刮涂。最終打磨后用1m直尺進行測量,使得客車外墻面的平面度控制在1.0mm/m2以下。通過上述試驗可確定:先用規格為1000mm長度的刮刀涂刮2次膩子,再用600mm長度規格的雙柄刮刀刮涂4次膩子的工藝效果最佳,將該工藝稱為“2+4”涂刮膩子工藝。

      (4)提高中涂漆光澤度試驗。目前施工中使用的中涂漆光澤度都是較低的,用光澤儀對中涂漆進行60。入射角檢測,測得的光澤度為25以下,膩子涂刮過程中細小缺陷(刀痕、膩境、針孔)等無法顯現出來。經過和涂料生產廠家聯系,將中涂漆的光澤度提高到50±5%,使膩子涂刮中的缺陷提前暴露,利用找補膩子和打磨提前將這些缺陷消除,使修理車外墻整體涂裝質量達到一個更加理想的效果⑷。

      4結論

      廠修客車的外觀涂裝質量與車體的原狀、涂裝前處理和涂裝工藝有著不可分割的關系。原狀無法改變,對后期的涂裝前處理和涂裝工藝進行了反復的試驗和研究,得出了符合生產現狀的、合理的工藝方法和相關的參數。經實踐證明,此工藝方法是有效的,基本上可達到1mm/m2的平面度要求,符合企業生產的效率。

      參考文獻:

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      [2]王有力.淺談影響鐵路車輛配件拋丸除銹質量的因數[J].華東科技(學術版),2013(7):461-461.

      [3]柯寶進.工件除銹質量不高的原因分析與防治[J].鐵道運營技術,2015(2):4-6.

      [4]黃寧忠•談談車輛大修的涂漆工藝[J].涂料與應用,1996(2):30-33.

      鐵路論文投稿刊物:《鐵道運營技術》(季刊)創刊于1995年,由廣西鐵道學會主辦,是全國省級鐵道學會主辦的首家公開發行的科技期刊。自創刊以來,始終堅持為鐵路運輸生產和建設服務的辦刊方向,不斷提高刊物質量,發行量逐年增加。

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